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技術(shù)支持

工業(yè)園區化工廢水處理流程以及優(yōu)化方案

來(lái)源:南京純水設備??????2019/9/9 13:11:25??????點(diǎn)擊:

www.hokkaido-dancers.com南京純水設備】介紹萬(wàn)華工業(yè)園裝置廢水來(lái)源及所采取的不同的處理方式和工藝流程,并著(zhù)重介紹了在運行過(guò)程中所遇到的困難、問(wèn)題和相應的解決方案,并給出固定化微生物法及MBR法處理廢水過(guò)程中的注意事項。同時(shí),介紹了工業(yè)園廢水回用裝置規模、工藝流程、目前運行情況,并著(zhù)重介紹了運行過(guò)程存在的問(wèn)題。另外,提出工業(yè)園區整體廢水治理思路、方法,對于廢水系統整體平衡也提出了相應的見(jiàn)解和方案。

萬(wàn)華工業(yè)園(寧波)綜合廢水處理裝置主要針對萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司,主要處理包括萬(wàn)華化學(xué),萬(wàn)華化學(xué)(容威)等相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水,為實(shí)現工業(yè)園循環(huán)經(jīng)濟、綠色化工的目標,大部分廢水裝置產(chǎn)水輸送至中水回用裝置進(jìn)行回用處理,南京工業(yè)純水處理設備這對于廢水處理系統,回用水處理系統的穩定性要求較高。通過(guò)多年的實(shí)踐處理,逐漸摸索出一系列的處理方法和經(jīng)驗。

1、分流處理及技術(shù)介紹

根據廢水處理裝置廢水來(lái)源、污染物種類(lèi)、污染物含量的不同,工業(yè)園運行兩套廢水處理系統,一套為150m3/h高濃度廢水處理裝置,另一套為360m3/h綜合廢水處理裝置。高濃度廢水處理裝置主要用于處理來(lái)自硝基苯裝置、MDI(異氰酸酯)裝置廢水,綜合廢水處理裝置用于處理高濃度廢水處理裝置產(chǎn)水、煤氣化裝置廢水、苯胺裝置廢水。

高濃度廢水處理裝置采用固定化高效微生物處理方式,來(lái)水經(jīng)過(guò)混合、均質(zhì)、pH調節、混凝沉淀后,去除來(lái)水中的懸浮物,提高廢水可生化性。通過(guò)自流,廢水進(jìn)入生化系統,生化系統分為厭氧段和好氧段,在厭氧段,通過(guò)微生物的水解、酸化、發(fā)酵等作用,對自來(lái)水中的有機雜化類(lèi)有機物進(jìn)行開(kāi)環(huán)作用,提高廢水可生化性。

高濃度廢水處理裝置生化池裝填有有機填料,為微生物生長(cháng)、繁殖提供空間,廢水處理裝置產(chǎn)生的所有廢氣統一收集后進(jìn)行活性炭吸附處理。高濃度廢水處理裝置COD去除率能夠達到80%以上,氨氮去除率能夠達到90%。并且對硝基苯、硝基苯酚、氯苯等有機物具有一定的處理能力。

在好氧段,通過(guò)好氧微生物的氧化作用,將廢水中的有機物降解為二氧化碳和水,同時(shí),在好氧段后端,通過(guò)硝化作用,將來(lái)水中的氨氮氧化為硝酸根和亞硝酸根。在好氧段后端,加入碳酸鈉為硝化反應提供無(wú)機碳源。處理合格的廢水通過(guò)廢水提升泵輸送至園區綜合廢水處理單元進(jìn)行進(jìn)一步深度處理。

綜合廢水處理裝置采用活性污泥+MBR處理方式,來(lái)水經(jīng)過(guò)混合、均值、PH調節和混凝沉淀后,進(jìn)入水解酸化池,以提高廢水可生化性。然后進(jìn)入缺氧池,在缺氧段去除大部分的COD,之后,廢水進(jìn)入好氧段,去除氨氮和剩余的有機物,并通過(guò)MBR實(shí)現廢水分離。膜池廢水通過(guò)污泥回流泵,以3倍回流比回流至缺氧段前端,進(jìn)行反硝化反應。由于來(lái)水中的COD濃度較低,為確保系統反硝化徹底性,缺氧段進(jìn)水段根據來(lái)水碳氮比投加園區副產(chǎn)甲醇。

綜合廢水處理裝置產(chǎn)水能夠達到國家一級排放標準,COD及氨氮去除率達到95%以上。廢水處理裝置產(chǎn)水直接輸送至回用水處理裝置,經(jīng)超濾、反滲透處理后,產(chǎn)水輸送至循環(huán)水裝置作為補水,濃水排放至市政污水處理廠(chǎng)。

2、技術(shù)改造及設施升級

由于設計不合理、運行管理等原因,高濃度廢水處理裝置和綜合廢水處理裝置在運行過(guò)程中均出現了各種問(wèn)題,在實(shí)際運營(yíng)過(guò)程中,各廢水處理裝置不斷通過(guò)技術(shù)改造和設施升級,以滿(mǎn)足產(chǎn)水的達標排放。

2.1 增加生化系統停留時(shí)間

高濃度廢水處理系統設計停留時(shí)間為35小時(shí),生化處理系統共7級,經(jīng)過(guò)測定,前四級填料降解COD負荷為0.83kgCOD/m3(填料)·d,后三級的脫氮負荷為0.30kgNH3-N/m3(填料)·d。在該處理效率下,廢水系統出水指標無(wú)法達到要求。南京實(shí)驗室純水處理設備經(jīng)過(guò)改造,將原四個(gè)廢棄的活性炭池改造為好氧生物池[2],改造后,停留時(shí)間增加3小時(shí),COD去除率提高至80%,氨氮去除率提高至85%

2.2 填料安裝方式改造

高濃度廢水處理裝置初始設計底部裝填火山巖無(wú)機填料,上部以散裝方式裝填有機填料。在運行過(guò)程中發(fā)現,生物池經(jīng)常發(fā)生堵塞,單條處理線(xiàn)處理能力設計37.5m3/h,實(shí)際流量達到30m3/h時(shí),由于底部無(wú)機填料被生化反應產(chǎn)生污泥堵塞,上部無(wú)機填料受水利擠壓,生物池通量不足,重力流不能克服池體內填料阻力,生物池發(fā)生溢流。

確認溢流原因后,首先對生物池有機填料進(jìn)行改造,將有機填料直接堆積的方式改為有機填料裝填至球形骨架填料內,再堆積至池內。球形骨架堆積時(shí),周?chē)纬闪鞯溃瑴p少了直接堆積擠壓對自下而上廢水流的阻塞。

對更換球形填料后的生化系統進(jìn)行測試,在進(jìn)水COD小于1200mg/L,氨氮小于200mg/L時(shí),系統COD去除率能夠達到75%以上,氨氮去除率能夠到達75%以上。

改造后,個(gè)別生物池,尤其是好氧池中段依然存在曝氣不足,局部無(wú)曝氣問(wèn)題,分析可能原因是好氧池中段生化反應活躍,系統產(chǎn)泥量較大,污泥在底部火山巖填料中被截留,長(cháng)期累積后,池體內阻力增大,曝氣壓力不足。

改造過(guò)程,首先選取兩個(gè)生化池,在進(jìn)水穩定時(shí),持續跟蹤其處理效果,后將該生化池底部火山巖填料移除,并更換為球形骨架有機填料,經(jīng)馴化后,跟蹤處理效果,火山巖移除后,處理效果變化不大,而曝氣能夠持續。

2.3 膜系統改造

MBR系統初始運行約一年后,由于膜組件積泥嚴重,對膜箱和曝氣方式進(jìn)行了更改,增加了膜組件周?chē)鷩鷵酰蛊貧飧小?span>南京反滲透純水處理設備結合膜系統清洗方案優(yōu)化,最終,使膜處理能力能夠達到12L/(㎡·h)左右。

初始使用膜組件在運行三年后,膜通量進(jìn)一步衰減,且無(wú)法通過(guò)清洗方式恢復,通過(guò)方案優(yōu)化,在未停水狀態(tài)下,采用其他品牌膜組件對現有系統膜組件進(jìn)行了更換,且設計膜通量根據實(shí)際運行情況進(jìn)行重新設計。

在運行過(guò)程中因膜組件曝氣管線(xiàn)和產(chǎn)水管線(xiàn)采用軟管連接,運行過(guò)程中若曝氣管脫落影響膜組件正常曝氣攪動(dòng)導致膜組件積泥進(jìn)而影響產(chǎn)水量;運行過(guò)程中若膜產(chǎn)水管脫落或者漏氣,一來(lái)會(huì )影響膜產(chǎn)水質(zhì)量濁度升高,嚴重的會(huì )有污泥進(jìn)入MBR產(chǎn)水池,進(jìn)而影響后續中水回用裝置反滲透膜運行穩定性,二來(lái)會(huì )導致膜絲內部污泥污堵。最終原有裝置改造為金屬軟管連接,新建裝置采用硬管連接,確保了膜運行安全,目前膜系統運行穩定。

2.4 膜系統清洗方案優(yōu)化

在園區綜合廢水處理裝置,MBR系統初始設計通量為20L/(㎡·h),在實(shí)際運行過(guò)程中,運行通量約8L/(㎡·h)

為保證系統處理能力,優(yōu)化了膜清洗方案[3],通過(guò)分析膜污染物類(lèi)型,嘗試不同清洗藥劑、清洗濃度和清洗頻次。從而確定了以酸洗為主,次氯酸鈉清洗為輔的清洗方式,并將鹽酸清洗濃度提升至3000mg/L以上,清洗效果顯著(zhù)提升。

運行過(guò)程中曾出現產(chǎn)水軟管脫落后,膜池生物污泥通過(guò)膜產(chǎn)水管線(xiàn)進(jìn)入MBR產(chǎn)水池,致使清水池水質(zhì)污染,含有生物污泥的水進(jìn)而通過(guò)膜絲反洗常規操作進(jìn)入膜絲內部,導致整組膜絲內部污堵,在線(xiàn)及離線(xiàn)清洗均無(wú)法恢復膜通量。后通過(guò)實(shí)驗測試采用泵抽吸的離線(xiàn)清洗方案,將12個(gè)膜組件逐個(gè)離線(xiàn)清洗出來(lái),恢復了膜通量。清洗后系統運行超過(guò)兩年,未發(fā)現明顯的膜通量衰減情況。

3、園區廢水管理要點(diǎn)

由于工業(yè)園內涉及多個(gè)化工單元,包括硝基苯、苯胺生產(chǎn)單元,異氰酸酯生產(chǎn)單元,氨合成單元,甲醇生產(chǎn)單元,甲醛生產(chǎn)單元等,部分工藝在生產(chǎn)過(guò)程中能產(chǎn)生有毒害物質(zhì)。一旦生產(chǎn)過(guò)程控制出現異常,可能會(huì )對后端廢水處理系統產(chǎn)生沖擊。

為防止在運行過(guò)程中,各有毒害有機物的濃度超標,采取各種管理及技術(shù)措施。首先,制定明確的污染物控制指標,一旦發(fā)現超標,及時(shí)對來(lái)水切斷。同時(shí),為防止系統發(fā)生沖擊時(shí),廢水系統不能夠及時(shí)啟動(dòng),利用來(lái)水配制不同污染物濃度廢水進(jìn)行連續馴化中試,當系統發(fā)生超標時(shí),利用馴化微生物投加,及時(shí)啟動(dòng)系統。南京EDI純水處理設備在實(shí)際的運行過(guò)程中,沒(méi)有因廢水系統異常導致前端生產(chǎn)裝置停車(chē)或減產(chǎn)運行。

在廢水系統啟動(dòng)初期,為保證系統處理能力,需要對生化系統進(jìn)行馴化。高濃度廢水處理裝置在啟動(dòng)時(shí),利用各裝置產(chǎn)品培養微生物對高濃度廢水的處理能力,系統在設計水量下,在苯胺濃度200mg/L,硝基苯濃度100mg/L,氯苯濃度150mg/L時(shí),對各有機物的去除率能夠達到99%以上。

此外,由于工業(yè)園廢水來(lái)源復雜,來(lái)水眾多,且包含廢水處理系統,回用水系統等,系統的平衡和設計至關(guān)重要,在廢水裝置設計初期,應充分調研,根據各生產(chǎn)裝置的設計情況,對標類(lèi)似企業(yè),確定廢水排放量和排放濃度,根據綜合排放表,制定廢水系統的規模和處理能力,防止在實(shí)際的處理過(guò)程中,發(fā)生處理能力受限等問(wèn)題。